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工艺参数对镁合金熔液除气精炼的影响

来源期刊:中国有色金属学报2009年第2期

论文作者:许四祥 吴树森 高培青

文章页码:217 - 221

关键词:镁合金熔液;除氢;正交试验方法;热力学;动力学, magnesium alloy melt; degassing; orthogonal experimental method; thermodynamics; dynamics

Key words:magnesium alloy melt; degassing; orthogonal experimental method; thermodynamics; dynamics

摘    要:利用自行研制的镁合金快速定量测氢仪研究通Ar除气处理AZ91镁合金熔液的效果,以及通Ar流量、通Ar时间和精炼温度三因子对AZ91镁合金熔液精炼的影响。运用正交试验方法获得通Ar除气工艺的最佳工艺参数,即通Ar流量为1.0~1.5 L/min,通Ar时间为20~25 min,镁合金温度为725~750 ℃。从热力学和动力学角度对镁合金熔液的除气机理进行探讨,建立导入镁合金熔液中Ar气体积的热力学关系式,并进行动力学方面的分析。结果表明:由于实际除氢时吸入氢,在理想条件下所推导的除气速率的动力学方程的理论计算值与实际数值存在较大差异。

Abstract: Purging effects of Ar fluxing were investigated with a self-developed instrument for measuring hydrogen content in magnesium alloy melt, and the influences of three factors, namely, Ar flow rate, degassing time and temperature of magnesium alloy melt on purging effects were also studied. The optimal parameters were obtained by experiments with orthogonal experimental design that the Ar flow rate is 1.0-1.5 L/min, the degassing time is 20-25 min and the temperature of magnesium melt is 725-750 ℃. The degassing mechanism of magnesium alloy melt was analyzed according to the thermodynamic and dynamic theory. Thermodynamic equations of volume of Ar gas entering into magnesium alloy melt were established. Furthermore, the degassing dynamics was also analyzed. The experimental results show that the theoretical data of the deduced dynamic equation of degassing rate under ideal conditions are not consisted with the real values because hydrogen enters into magnesium melt with degassing under real condition.

基金信息:国家自然科学基金资助项目



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文章编号:1004-0609(2009)02-0217-05

工艺参数对镁合金熔液除气精炼的影响

许四祥1,吴树森2,高培青1

 (1. 安徽工业大学 机械工程学院,马鞍山 243002;

2. 华中科技大学 材料科学与工程学院,武汉 430074)

摘  要:利用自行研制的镁合金快速定量测氢仪研究通Ar除气处理AZ91镁合金熔液的效果,以及通Ar流量、通Ar时间和精炼温度三因子对AZ91镁合金熔液精炼的影响。运用正交试验方法获得通Ar除气工艺的最佳工艺参数,即通Ar流量为1.0~1.5 L/min,通Ar时间为20~25 min,镁合金温度为725~750 ℃。从热力学和动力学角度对镁合金熔液的除气机理进行探讨,建立导入镁合金熔液中Ar气体积的热力学关系式,并进行动力学方面的分析。结果表明:由于实际除氢时吸入氢,在理想条件下所推导的除气速率的动力学方程的理论计算值与实际数值存在较大差异。

关键词:镁合金熔液;除氢;正交试验方法;热力学;动力学

中图分类号:TG 243+.1       文献标识码: A

 

Effect of technical parameters on purging and degassing of magnesium alloy melt

XU Si-xiang1, WU Shu-sen2, GAO Pei-qing1

(1. School of Mechanical Engineering, Anhui University of Technology, Ma’anshan 243002, China;

2. Institute of Materials Science and Technology, Huazhong University of Science and Technology,

Wuhan 430074, China)

 

Abstract: Purging effects of Ar fluxing were investigated with a self-developed instrument for measuring hydrogen content in magnesium alloy melt, and the influences of three factors, namely, Ar flow rate, degassing time and temperature of magnesium alloy melt on purging effects were also studied. The optimal parameters were obtained by experiments with orthogonal experimental design that the Ar flow rate is 1.0?1.5 L/min, the degassing time is 20?25 min and the temperature of magnesium melt is 725?750 ℃. The degassing mechanism of magnesium alloy melt was analyzed according to the thermodynamic and dynamic theory. Thermodynamic equations of volume of Ar gas entering into magnesium alloy melt were established. Furthermore, the degassing dynamics was also analyzed. The experimental results show that the theoretical data of the deduced dynamic equation of degassing rate under ideal conditions are not consisted with the real values because hydrogen enters into magnesium melt with degassing under real condition. 

Key words: magnesium alloy melt; degassing; orthogonal experimental method; thermodynamics; dynamics

                    


镁合金作为最轻的金属结构材料,具有密度小、比强度和比刚度高、减振性和散热性好等优点,被誉为“21世纪绿色工程材料”,但镁铸件中的显微气孔降低了它的力学性能,如抗拉强度、屈服强度、延伸率及疲劳阻抗等[1?3]。显微气孔主要来源于镁合金中的氢[4],因而,有必要在熔炼时对镁合金液进行除气处理,以减少或消除镁铸件中的显微气孔。

在工业生产中常采用通惰性气体法、通活性气体法和真空处理法等进行除气。WATANABE等[5]通过实验比较了通Cl2法、通惰性气体法及真空除气法的效果。结果表明:采用通Cl2法除去镁合金熔液中的氢最有效,真空处理方法其次,通惰性气体法稍差。但通Cl2法因Cl2有剧毒,未得到工业应用;真空除气法也很有效,但成本高;通惰性气体法是一种适用于工业现场的简便、有效、低成本、无公害的镁液除氢技术。目前,国内外研究工作者[6?8]对镁液除气进行了研究,并建立了特定条件下的镁液除气模型,但尚见有关除气工艺参数优化的报道。另外,有关镁液除氢机理的研究也极少。为此,本文作者采用通Ar除气法,运用正交试验设计优化工艺参数,并从热力学和动力学角度探究镁液除氢的机理,为镁合金液的精炼提供理论依据。

1  实验

实验原材料为AZ91镁合金锭,其化学成分(质量分数)为:9.03% Al,0.64% Zn,0.33% Mn,0.031% Si, 0.004 9% Cu,0.001 1% Fe,0.000 3% Ni,0.001 4% Be,其它 Mg。熔炼和除气处理在5 kW的电阻坩埚炉中进行,每次熔炼8 kg镁合金熔液,每炉加10%同牌号回炉料。 熔炼时采用混合气体Ar+SF6保护,除气时采用高纯Ar气(纯度为99.999%)。除气前先将除气用的石墨管烘干,避免带入水汽,引起喷溅。除气时进行机械搅拌,将通入的Ar气泡在整个熔池内均匀化。镁液温度的测量采用NiCr-NiSi热电偶,炉温控制采用ZK?1型温控器进行自动控温。利用镁合金快速定量测氢仪进行镁液的含氢量测定。测氢仪的构成及原理见文献[9]。实验数据取3次测量值的平均值。

通Ar精炼效果主要与Ar气流量(A)、通Ar时间(B)及镁液精炼温度(C)有关。为减少试验次数,选取三因子三水平设计正交试验。需考察的因子及其水平如表1所列,评价的指标为除气率。

表1  镁液精炼正交实验的实验因素及水平

Table 1  Experimental factors and levels of orthogonal experiment for degassing treatment of magnesium alloy melt

2  正交试验分析

表2所列为根据正交试验设计得到的不同因素及水平搭配下对应的镁液除气结果。表2中c0是除气前氢的浓度;c是除气后氢的浓度。除气率(Ψ)计算式:

Ψ=[c0?c]/c0                                  (1)

根据实验结果,绘出因子与指标的关系图,如图1所示。


表2  正交试验设计的直观分析

Table 2  Orthogonal test design and result analysis



图1  三因子与去气率的对应关系

Fig.1  Corresponding relationship between three factors and degassing efficiency

由图1可知:1) 因子A的3个水平的极差最大,因子C的极差次之,因子B的极差最小,所以,Ar气流量对镁液除气效果的影响最大,镁液温度的影响次之,通Ar时间的影响最小。此结论与关于铝合金液除气正交设计试验结果[10]的规律相吻合。2) 因子A取A2为好,因子B取B2为好,因子C取C3为好。因此,理论上最优实验条件定为A2 B2 C3,即镁液除气最优工艺方案为:通Ar流量为1.0 L/min,通Ar时间为20 min,镁液温度为750 ℃。由于当镁液温度超过750 ℃时,镁液成分中Be的抗氧化作用将大幅度降低[11],故镁液除气最佳工艺参数范围为:通Ar流量为1.0~1.5 L/min,通Ar时间为20~25 min,镁液温度为725~750 ℃。通过做补充实验,在该最佳工艺参数下镁液除气的除气率为51.0%。由此可证明由正交设计确定出的最优方案是合理的。

3  镁液除气的机理

3.1  热力学分析

MIKUCKI等[11]通过热力学计算,得出镁液通Ar除气的热力学模型:

 

从式(2)可确定,当达到规定脱气程度(即c)时,所需精炼气体Ar气的最小体积。 在Ar气用量一定时,可预计脱气程度。由于没有一种可靠的测氢装置,平衡常数往往很难进行计算。

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