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October

2012

长城铝业炭素提前完成2012年利润指标

发布时间:2012/10/18 15:30:29129次

据中国有色金属报报道:

  郑州的长城铝业炭素股份有限公司(以下简称长城炭素)依靠一支仅百余人的团队,白手起家,经过十四年的艰苦打拼,顽强地生存下来,连续3年实现了稳定的利润。2012 年,国内经济总体下行,有色金属行业面临严峻形势,但这家企业截至9月30日,就已超额完成今年的全年利润指标。秘诀在哪里?

  靠赊生坯赚了第一桶金

  长城炭素最初的产品是焙烧炼钢用的圆电极。1998年,李有权来到这家企业担任总经理。这位毕业于中南矿业学院有色冶金专业,在研究院所多年从事氧化铝研究的高级工程师,果断转变了企业的产品生产方向。他决定,利用现有焙烧设备,焙烧电解铝生产所需的炭阳极。

  李有权赴任时,这家企业已经资不抵债。没有厂房,李有权就在上街区租下了一处现成的厂房。没有钱买生坯,他跑了全国多个省市,终于说服一家企业,愿意把生坯赊给他。然后,他又想方设法找到一家电解铝企业作为下游客户。这家企业不仅一次跟长城炭素签订了1万多吨的合同,而且,还给他们交了预付款。

  “当时,焙烧一吨产品就可以赚六七百元,我们一下子赚到了七百多万元,这成为企业的第一桶金。”

  “偷”样品的总经理

  赚了第一桶金后,李有权与他的团队就琢磨着延长生产链。他们仅投入了400多万元,就建成了年产2万吨炭阳极生坯的成型车间。

  “很多人不相信,他们说建设2万吨规模的成型车间,没有1000万元,至少也要800万元。我说,因为没有钱,我们只能这样去做。”谈起当时的情景,长城炭素技术部主任周跃起感叹地说。

  成型车间建好后,长城炭素可以生产自己的炭阳极了。一开始,他们跟中国铝业旗下众多兄弟单位一样,使用价格高的低硫焦做原料。但是,一段时间以后,客户反映产品有掉渣现象。于是,李有权又去走访客户。在客户的厂房里,长城炭素的产品和其他几家企业的产品依次排列着。

  为了弄清问题到底出在哪里,李有权走到其他企业的炭块前,用锤子分别敲下一小块做样品,拿回企业进行化验。化验结果显示,这些企业用的,居然是价格更便宜的高硫焦。于是,长城炭素技术人员经过一段时间的摸索,用高硫焦做原料,生产出了质量合格的炭素产品。据悉,仅此一项,长城炭素就比其他兄弟企业每吨产品降低成本200多元。

  “做炭素就好比厨师做饭,用很贵的原料做出了贵菜,不算什么;用便宜的原料做出的菜卖出了好价钱,才是我们追求的。”李有权说。

  “在全国各地出差时,经常看到一些企业的总经理动辄带着四五个人陪同,有负责技术的,有负责营销的,有负责生产的,而他则常常是两个人,有时甚至是一个人。他是一个随时准备‘亮剑’的人。” 长城炭素副总经理程天罡这样评价他们的带头人。

  “没办法,我们是被逼出来的。”李有权对记者说。

  闻所未闻的“胀吨”

  炭素产品的主要生产原料是石油焦和煤沥青。由于石油焦水分大,在运输过程中存在“亏吨”现象。但是,记者在采访中了解到,长城炭素几乎没有行业内普遍存在的“亏吨”现象,与之相反,“胀吨”的现象却时有发生。这让多年从事炭素生产销售的人也觉得不可思议。

  长城炭素供销部经理李遂佑把“秘诀”告诉了记者,该企业石油焦原来也是“亏吨”的。后来,李有权到供货方实地察看后,作出了决定:将火车运输改为汽车运输,并且,派出两人常年驻扎在石油焦生产企业的汽车装货现场,在汽车装货时,想方设法装水份小的石油焦。卖方一位人员曾感叹:“我怎么感觉这些石油焦是给你们自己家买的。”

  就是这种真正把企业的事当自己家的事来干的一帮人,让原料用的比买的还重,成本就在这样的不可思议中降了下来。

  “吃亏是福”

  2008年上半年,炭素市场产销两旺。为最大程度地赚取利润,相当一部分企业悄悄降低了产品的品质。但是,在李有权的坚持下,长城炭素保持着一贯的产品品质,他对一些不解的员工们多次说,“吃亏是福”。

  这句话在一年后被验证。2008年下半年席卷全球的金融危机爆发,电解铝价格高台跳水,导致相当多的电解铝企业不得不将运行了多年的电解槽停了下来。

  2009年,某家接手了一家国内电解铝企业的马来西亚大企业,在准备复工时,马方经理没去向原来企业的供销部门了解情况,而是去向总工程师和生产技术部门咨询,在原来供货的8家炭素企业中,哪家的产品最好。这位总工程师回答,“不能只看碳块的化验指标,而更要看实际使用效果,以我多年的经验,长城炭素的产品质量一直是最稳定、最过硬的。”

  马方经理在又对电解工人进行了解后,做出了一个决定:原来的8家供货企业,只保留长城炭素和另外一家,并一次与该企业签订了2009年的全年供货合同。

  “就是这个合同,一下子解决了我们全年产品的销售问题。”长城炭素供销部经理李遂佑告诉记者,那个大单签订后,李有权在全体员工大会上说:“金融危机对我们企业来说,已经过去了。”

  把技术优势转变为成本优势

  “您认为,长城炭素具有成本优势的最关键因素是什么?”

  面对记者的提问,李有权毫不犹豫地回答:“是我们人少,人均劳动生产率高,仅工资和折旧的单位成本就比集团内部的其他同类企业低100~300元。”

  据悉,从当初设计产能的1.8万吨,到目前实现了翻番,长城炭素只投入了极少的资金,人员也只增加了十几个人,而劳动生产率却翻了一番。

  “工人的劳动强度比以前提高了一倍,干得多了,拿得相应也多了,员工才有积极性。每次提产,我们都通过涨工资,让员工分享企业发展带来的成果。”据介绍,今年,长城炭素员工平均工资是长城铝存续企业中最高的。

  为转变员工观念,对标先进,长城炭素派遣新进厂的技校生到先进企业实习,让本企业的员工看到差距和优势所在。“我们不能妄自菲薄,我们要有信心赶上进而超过他们。”

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