近日,电解锌厂供料作业区成功完成了对3#大皮带的整体更换。
按照冶炼厂要求,停车时间只有8个小时。
时间紧,任务重。
为不影响生产,作业区提前做好了关准备工作。
从安全防范措施到人员组织都进行严密布置。
他们使用叉车将三捆新皮带运到指定位置,检修人员将三捆皮带的接头事先粘接好,然后用旧皮带将新皮带倒送到皮带架子上,再将最后一个接头进行对接。
粘接皮带必须保持一个相对洁净的环境。
下午,现场由于刮起大风扬起阵阵沙尘,作业长马世军当机立断.立即找来苫布,组织人员利用皮带廊围成了一个不透风的“屋子”,同志们动作迅速,分工明确。
将皮带粘接完毕。
他们克服皮带廊空间狭窄,倒送新皮带困难等不利因素,检修人员放弃中午休息时间,争分夺秒,经过6个小时的艰苦奋战。
成功将300余延长米的皮带更换完毕,为电解锌厂生产稳定运行赢得了时间。
电解锌厂挥发窑作业区于3月30日至31日,利用生产间隙,完成挥发窑吊车抓斗检修作业。
在吊车长期运行中,由于特殊环境和连续作业导致吊车出现抓斗轴及轴套严重磨损变形。
由于滑轮、滑轮组老化,抓斗难以控制,极易造成吊车突然掉闸的事故,影响到整个系统的生产。
以往吊车抓斗都是由机加厂进行检修,不仅费用高,而且检修时间长。
因此,作业区要求检修班尝试自己动手检修。
检修班组织精干检修力量利用生产间隙对吊车抓斗进行检修。
他们配合默契,动作娴熟。
在时间紧,人员少的情况下,成功更换了轴及轴内套,对滑轮、滑轮组进行更换、保养、润滑。
在2天时间内圆满完成了检修任务,为生产赢得了时间,确保设备稳定高效运行。
一季度,电解锌厂电修作业区从加强内部管理、细化岗位操作,通过开展多项小改小革、生产劳动竞赛等活动,使设备管理迈上一个新台阶。
年初以来,作业区针对以往设备管理出现的不足,修订细化了《设备管理暂行条例》、《设备检修奖惩制度》等可行性规章制度,从软件的检修日记到硬件的作业现场设备实物,均设专人跟踪考核,极大地提高了检修质量,通过开展一系列的小改小革、修旧利废竞赛活动,激发了岗位工人的积极性和创造性。
同时,针对检修过程中出现的问题,进行理论与现场实践有机结合的培训,收到良好效果。
据统计,一季度,设备故障率较同期下降17.8%,有效地延长了设备使用寿命,为生产的保驾护航、创造佳绩做出来积极贡献。