大型转炉优化造渣工艺提高脱磷的效果
来源期刊:钢铁2020年第7期
论文作者:智建国 吴伟 高琦 徐涛 罗海明 张晓峰
文章页码:72 - 77
关键词:造渣工艺;脱磷效果;熔点测定;岩相分析;
摘 要:针对转炉冶炼存在的转炉前期化渣速度慢,冶炼终点钢水、炉渣氧化性高,终点磷含量控制不稳定等问题,利用炉渣熔化性测定、热力学平衡计算、炉渣矿相分析的方法研究了260t转炉造渣、供氧工艺。结果表明,转炉初期渣熔化温度为1 330℃,不利于转炉前期化渣;终渣熔化温度为1 200℃,不利于转炉后期的炉衬维护;终点钢水磷含量与渣钢间磷平衡值差距较大,说明转炉吹炼终点动力学条件不足;炉渣中游离氧化钙含量较高,有部分未熔化的石灰。通过优化转炉渣料加入顺序和数量,强化转炉终点氧枪枪位控制、底吹搅拌等技术措施,可获得较高的转炉终点脱磷率和渣-钢间磷分配比,使终点渣-钢间磷含量更接近平衡;终点炉渣发育良好,游离氧化钙含量适中。
智建国1,2,吴伟3,高琦3,徐涛4,罗海明4,张晓峰2,5
1. 包钢(集团)公司2. 内蒙古自治区稀土钢产品研发企业重点实验室3. 钢铁研究总院冶金工艺研究所4. 包钢(集团)公司稀土钢板材厂炼钢作业部5. 包钢(集团)公司技术中心
摘 要:针对转炉冶炼存在的转炉前期化渣速度慢,冶炼终点钢水、炉渣氧化性高,终点磷含量控制不稳定等问题,利用炉渣熔化性测定、热力学平衡计算、炉渣矿相分析的方法研究了260t转炉造渣、供氧工艺。结果表明,转炉初期渣熔化温度为1 330℃,不利于转炉前期化渣;终渣熔化温度为1 200℃,不利于转炉后期的炉衬维护;终点钢水磷含量与渣钢间磷平衡值差距较大,说明转炉吹炼终点动力学条件不足;炉渣中游离氧化钙含量较高,有部分未熔化的石灰。通过优化转炉渣料加入顺序和数量,强化转炉终点氧枪枪位控制、底吹搅拌等技术措施,可获得较高的转炉终点脱磷率和渣-钢间磷分配比,使终点渣-钢间磷含量更接近平衡;终点炉渣发育良好,游离氧化钙含量适中。
关键词:造渣工艺;脱磷效果;熔点测定;岩相分析;